
近日,铺龙湾煤业以精益管理理念为指引,立足生产工作实际,深入排查回采、机电等关键环节,精准识别各类显性与隐性浪费,通过技术与管理双轮驱动,形成改善案例75条,实现节支降耗折合118余万元。
以往,铺龙湾煤业回采工作面退锚作业仅靠文字指引,位置判断偏差达200mm,锚固体遗漏率10%-15%,退锚率仅75%。针对这一问题,该公司生产技术部以63D可视化技术为核心构建改善体系,制作《3D可视化操作手册》,建立“图示指引—标准划定—闭环验收”流程,严格执行“敲帮问顶”制度。优化后,退锚率提升至83%,作业合规率达到100%。
该公司机修队针对带式输送机行人过桥的浪费痛点,实施“全封闭闭锁式过桥”改造,通过加装防爆行程开关实现“开门即停机”,并以全封闭结构阻断安全风险。改造后,设备误停率下降为0,每年可节约维护成本约8000元。
铺龙湾煤业表示,将坚持精准识别、靶向改善,将技术创新与精益管理深度融合,持续压缩浪费空间,为矿井高效安全生产筑牢根基。
文/图韩佳佳
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